改進措施
投標產品在已投產項目中的主要質量問題及改進的措施。
理論上總認為直管不堵,事實上并非如此。下直管因為直徑較小,遇煤泥滲燒時,較大的含水量和粘度將煤顆粒變為一塊煤泥,直接造成下直管堵塞。所以,初期的產品主要的質量問題是下直管仍有堵塞現象。換言之,清堵機不具備清堵功能。
改進措施:在下直管增加副**。副**上端焊接在旋轉椎管下端,伸入下直管,至煤閘門閘板處,該措施實際上又加了一套相對旋切運動,使下直管不再成為盲點,保障下直管通暢。
鑒于此,強烈建議盡量將清堵機靠給煤機出口安裝,其間距離越小越好。
投標產品的主要工藝,選用材料的改進措施。
一) 保證同軸度
工作中,上錐管、主體、下錐管與旋轉倉體的同軸度,不僅影響清堵機運行的平穩性,更直接影響清堵機上下動靜結合處的密封問題。采用合理的工藝,保證肆者的同軸度要求,至關重要。
1) 上錐管與主體采用帶子扣端面法蘭連接。
子扣與端面以及密封面一次裝夾加工,同軸度0.02。
2) 主體子扣與端面以及軸承支架一次裝夾加工,同軸度0.02。
3)旋轉錐管、上下密封位與軸承子扣一次裝夾加工成形,同軸度0.02。
4)下密封采用可調心密封。
采取以上工藝,能確保裝配同軸度在0.05以內。
二) 選用材料的改進措施
經過售后追蹤,旋轉倉體在運行5、 6年后會出現磨薄甚至局部磨透的現象。通過分析,我們認為,旋轉倉體在工作過程中不僅受到縱向摩擦,更受到**帶來的橫向摩擦,故磨損更為嚴重。原來采用12mm厚的Q345(即16Mn),看來也達不到使用要求。故今后旋轉倉體的材質將選用201不銹鋼。
因下直管直徑較小,為減小摩擦力,也采用201不銹鋼。